天然氣流量計改善測量精度的解決方案
下面分析天然氣流量計怎樣改善丈量精度:
1、氣表管線進口直管段過窄的影響。在部分中轉站發現,有些氣表進口直管段過細,直管段內徑小于氣表腔體內徑,這種設備方法自身不符合氣表設備要求。其他,在這種狀況下,傍邊轉站產氣過多時,氣閥門即使滿開度,天然氣仍不能及時從細管段排走,構成氣表進口管線內壓力逐漸增加,罐內壓力抵達安全值時,為了避免罐內憋壓,只好再翻開旁通管線,旁通沒有計量設備,構成中轉站產氣量計量值比實際值要偏低,也使各中轉站外輸氣總計量值與總外輸值不一致。
2、溫度影響及解決方法。氣表作業環境受溫度條件約束,溫度條件是在-20~55℃規模,只要在這個規模內才能保證正常作業。一旦環境溫度不適合,尤其是冬季,在沒有保溫方法的狀況下,氣表在環境溫度過低狀況下作業,影響計量精確性,還會對氣表內部零件構成損壞。而且,當氣管線中天然氣溫度低于-20℃,就超過了溫度下限,影響了氣表的精確計量。通常冬季采納在氣表管線周圍增設1根冬季采暖管線方法,并與其管線包在同一保溫層內,此項工程造價不高,施工便利。
3、流量計返輸干氣自耗氣計量。在自耗干氣方面,總站配有返輸干氣自動調節閥,各中轉站配有氣動調節閥,通過調查發現,投產運用后各站氣動調節閥效果不志向,影響了返輸干氣正常氣計量。主要原因是由于運送給總站的干氣氣壓發生動搖時,該站電動調節閥也進行了相應的調節,使各站氣壓相互攪擾,影響了正常供氣量;有時氣壓過低,就要封閉調節閥走旁通管線,這樣才能正常供氣,這就使有的站干氣計量不精確。主張暫時停用調節閥,使干氣在各站直接走氣表。
4、管線中油水蒸汽的影響及解決方法。現場中經常可以從放空閥中放出大量水油混合物,因而可知天然氣中含有大量的水和油的蒸汽,而且濕氣在管線運送過程中壓力損失要大于干氣,氣表計量標況下,氣流量是依據壓力、體積、溫度之間的氣態方程經換算得到標況體積的。各小隊進行分隊計量時,由于運送過程中蒸汽損失很多,使得蒸汽壓力損失過大,這就導致了各中轉站外輸總和與總外輸值相差很大。此外,氣表中的探頭被水油蒸汽所包圍,嚴重影響了氣表的正常作業環境,導致氣表精度下降,經調查校驗回來的氣表精度能抵達1.0,運用一年精度降到4.0級,這種現象就是由于外界環境和工藝流程過程中的某些缺陷構成的。針對這些狀況,把流程中的氣表方位恰當前進一些,讓旁通管線在氣表下方,且低于來氣管線,以避免蒸汽構成液體時直接流入氣表影響計量;旁通守時進行放空,排出管道里的存留液體。